北京地鐵機場線10組列車在經過近半年的防水改造后,經受住了今年幾次大雨的考驗,全線列車運行得非常平穩(wěn),未發(fā)生因進水導致的列車故障。面對卓有成效的防水改造,機場線車務中心全體員工付出了極大努力,先后經過多次試驗找到了近千處防水點,對其進行改造。此次防水改造的成功,為機場線列車平穩(wěn)度汛奠定了基礎。
兩大系統(tǒng)解剖動手術
做好內部防水
每年的汛期都是機場線車務中心領導最擔心的時候,據(jù)了解,機場線的運營車是最先進的車型,同時極其敏感,一旦雨水進入列車直線電機內部,列車將自動斷電保護。“為了做好防水,去年我們把直線電機外部都進行了防水改造,可是效果不好,于是我們想到把電機打開,做內部的防水改造。”機場線車務中心車間副主任杜東偉介紹道。
從去年11月份,機場線開始了對列車兩大系統(tǒng)的改造“解剖手術”。一方面分解直線電機,做好內部防水,另一方面把列車負責供電的系統(tǒng)進行防水改造。
255小時完成千處封膠
徹底將雨水隔離
首先,機場線車務中心對直線電機內部進行防水測試,螺栓、護板、風扇……每一個部件都被“解剖”出來做淋水試驗,尋找需要改造的防水點。
當試驗到內部一條為風扇供電的線路接頭處時,發(fā)現(xiàn)直線電機經常跳閘斷電,出現(xiàn)列車失去動力的情況,一次如此,次次如此,這說明該零件的防水等級不足。問題雖然找到了,可是狹窄的工作環(huán)境,對改造作業(yè)再次提出了更高要求,但車務中心人員并未退縮,他們迎難而上,足足利用255個小時,將80臺直線電機320處線路接頭和近千處螺栓、膠墊進行封膠。
除了考慮到直線電機,輔助供電系統(tǒng)也是非常怕水,這個系統(tǒng)供應了車內空調、電燈等設備的電力,如果發(fā)生短路,后果不堪設想。”機場線車務中心把列車所有部位進行了排查,考慮到如果進水可能會導致線路短路的隱患發(fā)生,機場線車務中心將系統(tǒng)內部105斤的線圈取出,返廠進行絕緣恢復工作。同時,對外圍所有縫隙和接口進行封膠,確保與雨水的隔離效果,徹底將雨水阻隔在列車之外。
夜間默默地付出
狹小空間顯身手
不知道經過了多少個夜班,直線電機的防水改造工作才順利完成,由于機場線的特殊性,白天要保證列車的正常運營,無法進行直線電機的防水改造工作,機場線檢修員工只能在晚上等末班車收車后進行改造作業(yè)。
在狹小的空間里,車務中心的檢修小伙子們一扳子、一扳子將螺絲全部松下來,當發(fā)現(xiàn)戴上手套根本進不去直線電機內部時,他們就將刺鼻的密封膠擠在手上,用手指伸到直線電機內部插頭里,給密封墊封膠,直到完成最后一組車的最后一臺直線電機防水改造工程,檢修小伙的手已經不知道劃了多少個道子,工作服蹭上了多少膠,終于搶在北京雨季前成功改造完成直線電機,為平穩(wěn)度汛奠定了安全基礎。