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    進口閥門實現(xiàn)國產(chǎn)化維修 工藝儀表攜手克難關
    發(fā)布者:tctr852088  發(fā)布時間:2014-07-29 10:44:43

    導讀:為了加深工藝人員對程控閥的了解,每次故障排查和預防性維修,儀表人員都請工藝人員參與。攻關組人員加強了與國內(nèi)專業(yè)維修廠家的聯(lián)系,在對閥門的工作原理、結(jié)構(gòu)、噴涂材料進行充分了解的基礎上,逐一對進口閥門開展國產(chǎn)化攻關。 


          “3寸閥關閥時間6秒,在允許范圍內(nèi)。”“4寸閥打開時間14秒,時間過長,閥門可能有異常,需要拆檢。”在DCS工程師站,廣州石化加裂班班長楊龍正在檢查SZorb裝置閉鎖料斗系統(tǒng)每臺球閥開和關的動作時間,并做好相關記錄。每周,他要雷打不動地重復著這項工作。
      
      閉鎖料斗系統(tǒng)是SZorb裝置的“心臟”,其運行狀況的好壞直接影響裝置的長周期運行。在閉鎖料斗控制系統(tǒng)中,有30臺程控球閥,由于閥門動作頻繁,加上工藝流程特殊,閥內(nèi)件容易出現(xiàn)內(nèi)漏,從而影響程控閥的正常運行。
      
      為解決這一問題,廣州石化儀控中心專門成立攻關小組,對閥門故障頻次、故障現(xiàn)象等進行統(tǒng)計分析,定期對閥門運行和維護經(jīng)驗進行總結(jié),并為每一臺程控閥都制定個性化的預防性維護方案。通過幾年的不斷探索和努力,2014年上半年,程控閥故障率同比下降了20.9%。
      
      精心呵護及早發(fā)現(xiàn)問題
      
      裝置運行初期,程控閥故障頻繁,儀表人員往往是才拆檢完這臺閥,另一臺閥又出故障了,嚴重影響裝置的正常運行。經(jīng)過一段時間的跟蹤和摸索,攻關小組總結(jié)出了經(jīng)驗,提出了預防性維護方案,故障前主動干預,有計劃性地進行閥門維護,變被動為主動,避免因程控閥突然故障影響裝置正常運行。
      
      根據(jù)閉鎖料斗的程序控制邏輯,3寸閥開關動作時間在8秒以內(nèi),4寸閥開關動作時間在12秒以內(nèi),如果時間超長,就意味著閥門有可能存在問題。為能通過觀察閥門開關時間的變化趨勢來了解閥門的使用情況,做到心中有數(shù),為預防性維護提供判斷依據(jù),攻關小組把閥門的動作時間組態(tài)進DCS系統(tǒng)的歷史庫。
      
      每天,楊龍安排班組巡檢人員對程控閥的運行狀況進行兩次檢查確認,及早發(fā)現(xiàn)和處理存在的問題,并舉一反三,將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。一次,班長冼潤安在檢查中發(fā)現(xiàn)程控閥XV2405先導膜片式電磁閥膜片磨損并及時處理后,及時對其余的15臺先導膜片式電磁閥進行膜片檢查和更換,分析膜片磨損的原因,并對氣路進行優(yōu)化改造,通過用繼動放大器和低功耗電磁閥組合進行替換,電磁閥膜片磨損故障大幅減少,程控閥故障率持續(xù)下降。
      
      進口閥門實現(xiàn)國產(chǎn)化維修
      
      7月2日,在儀控中心的機修加工場地,攻關小組對使用了半年的經(jīng)國產(chǎn)化維修的進口球閥進行解體檢查。
      
      “沒有磨損的痕跡,使用狀況良好。”對閥芯、閥座都仔細檢查了一遍后,廣州石化首席儀表技師暴沛然高興地說。“經(jīng)過國產(chǎn)化維修后的球閥運作正常,沒有‘排異’反應。”一旁的生技室技術員劉忠宇打趣道。
      
      去年,進口球閥XV-2403出現(xiàn)故障,經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn)存在球面刮花、涂層脫落、密封面失效、球及座嚴重沖刷等現(xiàn)象。這一套進口球閥閥體整體更換要30多萬元,返廠維修也需9萬元,采購或檢修期需要半年,無法滿足生產(chǎn)要求。為此,攻關小組決定對進口閥門實行國產(chǎn)化維修。
      
      攻關組人員加強了與國內(nèi)專業(yè)維修廠家的聯(lián)系,在對閥門的工作原理、結(jié)構(gòu)、噴涂材料進行充分了解的基礎上,逐一對進口閥門開展國產(chǎn)化攻關。如針對閥芯、閥座容易磨損的問題,他們對球體和閥座密封面噴涂碳化鎢涂層,提高了球體涂層硬度。此外,他們在原結(jié)構(gòu)基礎上增加一道成型石墨密封圈,并在閥座上設置刮刀結(jié)構(gòu),在閥開關時清除球體表面結(jié)垢,減少了閥芯、閥座的磨損。
      
      通過近幾年的攻關,程控閥國產(chǎn)化維修質(zhì)量持續(xù)提升,特別是針對閥內(nèi)件的硬度攻關成效明顯,磨損現(xiàn)象得到改善,閥門使用壽命大幅提高,之前大部分僅運行4-5個月就要檢修的程控閥,如今運行周期達到了7-12個月。
      
      此外,他們還采用該方法對45臺進口球閥進行了國產(chǎn)化維修,不僅節(jié)省了270多萬元的設備維修費用,還為進口閥的全國產(chǎn)化維護積累了經(jīng)驗。
      
      工藝儀表攜手克難關
      
      “閉鎖料斗系統(tǒng)程控球閥使用狀況如何,除了閥門本身的質(zhì)量外,還與工藝的操作經(jīng)驗息息相關。”暴沛然說。
      
      為了加深工藝人員對程控閥的了解,每次故障排查和預防性維修,儀表人員都請工藝人員參與。一次,XV2401程控閥關閉動作超時,影響了閉鎖料斗的正常運行。攻關組人員通過分析,判斷故障不在閥門本身,而是因為工藝提量生產(chǎn)使反應器的吸附劑帶油氣造成結(jié)塊。工藝人員調(diào)整操作后,閥門動作恢復正常。有了這次經(jīng)驗,每次閥門出現(xiàn)類似故障時,工藝操作人員都會首先自行調(diào)整操作,確保閉鎖料斗系統(tǒng)的正常運行。
      
      攻關小組還根據(jù)裝置運行情況,與工藝人員共同進行操作優(yōu)化,如在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量增加閉鎖料斗的裝卸劑量,減少程控閥開關動作的次數(shù),延長程控閥的使用周期。 (本文來源:中國石化新聞網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明出處)
     

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