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PLC企業資訊
    西門子常州市代理商
    發布者:chkj  發布時間:2023-10-19 14:35:53

     上海乘暉自動化有限公司,是西門子常州市代理商,西門子一級代理商,PLC 、觸摸屏、變頻器、電纜及通訊卡、數控系統、網絡接頭、伺服驅動、凡在公司采購西門子產品一般項目:工業自動控制系統裝置銷售;智能輸配電及控制設備銷售;電氣設備銷售;工業機器人銷售;電子產品銷售;電子專用設備銷售;通信設備銷售;儀器儀表銷售;電子元器件批發;電線、電纜;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);銷售代理;電氣設備修理;工業機器人安裝、維修;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

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       上海乘暉在經營活動中精益求精,主營業務優勢如下:
    SIEMENS 可編程控制器
    1、 SIMATIC S7系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200
    2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
    3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A
    4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流傳動裝置
    5、 變頻器MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、G110,G120,V20,V90,ECOMIDASTER系列:MDV 6SE70系列(FC、VC、SC)
    6、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 數控 伺服
    7、840D、802S/C、802SL、828D 801D:6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
    8、伺服驅動 :6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

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    PLC在工業控制中的優勢,設計了此套控制系統。
       1 系統概述
      纖維濾棒成型機組控制和傳動系統采用了Lenze公司的伺服系統、Digital公司的觸摸式控制屏和西門子公司的PLC,分別通過MPI和DP通訊控制。

       纖維濾棒成型機通過二次開松、增塑劑添加、卷制成形、刀盤切斷和排列裝盤的過程生產濾棒。    
      2 控制策略  
      (1) 對增塑劑添加的控制策略
      起初延用原系統的欠阻尼響應曲線的控制方式。但是,在實際調試過程中,發現該控制方式存在一定的缺陷,具體表現為:每天*次上電開機時,增塑劑存儲器中增塑劑積累時間過長,造成一段時間內濾棒增塑劑含量過低。根據售后服務部門的反饋,某些煙廠為保證濾棒質量往往會剔除*盒濾棒。這樣會有較大的浪費。  
      產生這種情況是因為煙廠每天工作結束時或者CPU重啟時機組都會停機,并排空存儲器中的增塑劑。由于欠阻尼響應到達設定值時間過長,造成開始階段濾棒增塑劑含量過低。日常生產班次中,每次停機不排空增塑劑,而是在存儲器中保有一定儲存量。  
      根據自動控制原理,車速斜坡響應可以分為過阻尼響應、臨界阻尼響應和欠阻尼響應。理論上說,臨界阻尼響應是的控制方式,這種響應方式既實現了控制的快速性又實現了控制的穩定性;過阻尼響應是為了穩定性犧牲快速性;欠阻尼響應則是為了快速性犧牲穩定性。然而,臨界阻尼由于條件過于苛刻,在實際控制中是無法實現的。  
      根據剩余的兩種響應曲線的特性,筆者認為CPU啟動時使用欠阻尼響應曲線,其理由是:CPU啟動狀態下,對增塑劑積累時間的要求優先于增塑劑含量的穩定性;而其他狀態下使用過阻尼響應曲線,此時對含量的穩定要求優先于積累的快速性。 
      因此,利用S7-300啟動時的組織塊OB100在CPU啟動中只執行一次的特性,對增塑劑伺服電機的控制方式依據機組不同的啟動狀態采取了不同響應曲線下的控制方法。具體來說,在CPU啟動時(此時增塑劑存儲量必定為零),通過啟動組織塊OB100中送出高速運轉命令至增塑劑伺服電機,使控制曲線成為欠阻尼響應狀態以實現對存儲器中增塑劑的快速積累。而在非CPU啟動狀態,控制增塑劑伺服電機的FC功能塊將送出普通速度命令,使控制曲線成為比較接近臨界阻尼的過阻尼響應狀態。 
      新的設計完全避免了CPU重啟時帶來的增塑劑積累過慢的問題、減少了廢品數量,因此這樣的設計不會影響正常生產狀況時增塑劑含量的穩定性。  
      (2) 對濾棒剔除支數的計算策略
      在纖維濾棒成型機的生產中,為保證濾棒質量,每當速度低于一定的設定值時,機組就會剔除此時的濾棒。此時機組的速度是不斷變化的,按通常方式無法計算出具體的剔除支數。這對統計生產效率帶來了相當的困難。  
      筆者可以得到動態的車速反饋,但這條反饋曲線是不斷波動和變化的非線性曲線。對于非線性曲線,數學上只能夠采用面積積分求解的計算方法。對于此項目就是要求給出一定時間內主電機的圓周行程,即機組一段時間內所生產的濾棒長度。 
      從這一角度出發,筆者考慮采用了對車速進行模擬積分的計算方法,即從積分的基本定義出發,求出剔除時間內的濾棒生產長度L=Σ(Δv*Δt),再除以單個濾棒長度得剔除支數的計算方法。  
      按照積分的定義要求,積分求解是在一定條件下才能夠成立。這個條件就是Δt要足夠的小即Δt→0。在實際過程中,近似認為Δt=20ms時可以滿足條件。此時,計算得出的濾棒支數與實際濾棒支數的誤差在±3支以內。在精度上,以zui高生產速度3300支/分鐘計(此時濾棒長度為120mm),±3支的精度是完全可以滿足精度要求。所以筆者認為只要將Δt控制在20ms時就可以滿足積分求解的條件。  

       

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