安順神鋼SK210LC-8挖掘機大臂動作慢原因,順豐維修比同行快速1-2天,返修率低
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一、 系統(tǒng)的特點和要求 以壓力變換為主的液壓系統(tǒng),在壓力設(shè)備及壓力加工機械中應(yīng)用廣泛。這類機械在其工作循環(huán)中,除了對速度要求外,往往需要加壓、保壓延時及泄壓等壓力變換。要求液壓系統(tǒng)加壓時,壓力能緩慢或急劇上升,產(chǎn)生大推力、大功率,到最大負(fù)載點,保持恒定或急劇下降,因而壓力經(jīng)常變換和調(diào)節(jié)。 這種液壓系統(tǒng)通常具有如下要求: (1)液壓系統(tǒng)中壓力要能經(jīng)常變換和調(diào)節(jié),并能產(chǎn)生較大的壓力(噸位),以滿足工況要求。 (2)空程時速度大,加壓時推力大,系統(tǒng)功率大,且要求功率利用率高。 (3)空程與壓制時,其速度與壓力相差甚大,所以多采用高低壓泵組或恒功率變量泵供油系統(tǒng),以滿足低壓快速行程和高壓慢速行程的要求。 二、 液壓機液壓系統(tǒng) 液壓機是利用液壓傳動技術(shù)進行壓力加工的設(shè)備,可以用來完成各種鍛壓及加壓成形加工。液壓機的系統(tǒng)壓力高,流量大,功率大。液壓機的典型工作循環(huán)如圖7-5所示。液壓機根據(jù)壓制工藝要求,主液壓缸(上缸)能完成“快 速下行 → 減速壓制 → 保壓 → 釋壓 → 快速反回 → 停止(任意位置)”的基本工作循環(huán),而且壓力、速度和保壓時間需能調(diào)節(jié)。輔助液壓缸(下缸)主要用來頂出工件,要求能實現(xiàn)“頂出 → 退回 → 停止”的動作。在薄板拉伸時,又要求輔助液壓缸上升、停止和壓力回程等輔助動作,有時還需要將坯料壓緊,以防止周邊起皺。 3150KN插裝閥式液壓機的液壓系統(tǒng)工作原理 圖7-6所示為3150KN插裝閥式液壓機的液壓系統(tǒng)圖。油源供油采用按壓力自動調(diào)節(jié)排量的恒功率柱塞泵。系統(tǒng)由五個插裝閥集成塊疊加組成,每個集成塊包括2個插裝閥及其先導(dǎo)控制元件。各集成塊組成元件及其在系統(tǒng)中的作用見 第四節(jié) 多個執(zhí)行元件配合工作的液壓系統(tǒng) 一、 系統(tǒng)的特點和要求 在液壓設(shè)備中,有時采用一個液壓泵(或一個高低壓泵組)驅(qū)動多個執(zhí)行元件,以實現(xiàn)工作部件的特定功能。這樣可以節(jié)省元件,合理利用功率等,因而得到廣泛應(yīng)用。對每一個執(zhí)行元件,在流量、壓力即在動作關(guān)系上難免相互影響,相互牽制,所以可靠地控制各執(zhí)行元件動作關(guān)系,成為系統(tǒng)的主 要問題。這種液壓系統(tǒng)通常具有如下要求: (1)系統(tǒng)及元件應(yīng)保證各執(zhí)行元件頻繁換接、壓力急劇變化的條件下,有足夠的可靠性。 (2)應(yīng)能實現(xiàn)嚴(yán)格的順序控制,完成工作部件規(guī)定的工作循環(huán)。充分利用功率,提高生產(chǎn)率。 (3)各執(zhí)行元件油路對速度變換、壓力變換及換向精度等,一般均有要求。在自動機床刀架液壓系統(tǒng)、工程機械液壓系統(tǒng)及工業(yè)機器人、機械手液壓系統(tǒng)中,得到廣泛應(yīng)用。 二、 JSS35型示教再現(xiàn)工業(yè)機器人 機器人工作之前,先通過示教盒對其所要完成的工作進行人工示教,使其能記錄工作過程的順序、位置、動作、時間等信息,并自動編成程序,然后按其記憶的程序再現(xiàn)工作過程。示教再現(xiàn)機器人由于其功能多,適應(yīng)性強,是國內(nèi)外應(yīng)用較多的一種機器人。目前國內(nèi)外已有系列產(chǎn)品。 JSS35型機器人是廣州機床研究所研制的,它采用了電液伺服系統(tǒng)驅(qū)動(在第九章介紹),微型計算機控制。該機器人可用于點焊、上下料等多種作業(yè)。其臂力達350N,五個自由度,定位精度為 ±1mm, 液壓系統(tǒng)最高壓力為6.3MPa,氣壓壓力為0.2~0.6MPa。 1. 機器人的組成及動作 該機器人的外形如圖7-12所示。其運動類型為極坐標(biāo)式。臂部有三個自由度,即手臂伸縮、手臂水平回轉(zhuǎn)和手臂俯仰。腕部有兩個自由度,即腕回轉(zhuǎn)和腕上下擺動。圖7-13為其運動機能符號圖。圖中1為水平回轉(zhuǎn);2為俯仰;3為伸縮;4為腕擺動;5為腕回轉(zhuǎn)。在機器人的基本動作中,除上面五個動作外,還有手爪的夾緊動作。在機器人的六個基本動作中,除手爪夾緊動作采用氣動驅(qū)動外,其他五個動作均采用電液伺服驅(qū) 動。液壓系統(tǒng)和氣動系統(tǒng)原理如圖7-14所示。來自葉片泵3的油液經(jīng)過精濾器9過濾后,通過單向閥10進入各電液伺服閥15、16、17、18、 19,然后再進入各液壓缸推動活塞帶動相應(yīng)機構(gòu)運動,從而獲得機器人各軸的運動。各軸運動速度和方向由輸入電液伺服閥的電流大小和方向進行控制,所以機器人可實現(xiàn)高速精確定位。油路中單向閥10用來防止液壓泵在小流量下工作或不工作時壓力油回流。并聯(lián)在高壓油路中的蓄能器13為皮囊式蓄能器,其作用是貯存多余油液和保持系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。系統(tǒng)壓力由溢流閥6調(diào)定。在手臂水平回轉(zhuǎn)缸28、手腕上下擺動缸29及手腕回轉(zhuǎn)缸30的油路中,分別裝有雙向安全閥。機器人在工作中碰到障礙時,油壓升高,當(dāng)達到安全閥調(diào)定壓力時,安全閥工作,油液經(jīng)安全閥、電液伺服閥、精過濾器3l、冷卻器32流回油箱。從而保證機器人安全操作。手臂伸縮缸27采用差動連接,以保證手臂伸出與縮回運動速度相等。缸26為手臂俯仰缸。 系統(tǒng)中電液伺服閥全部為廣州機床研究所研制的DYC型伺服閥。該閥抗污染能力強,但響應(yīng)較慢,頻寬35Hz左右。滑閥采用負(fù)開口,以提高機器人的穩(wěn)定性。該系統(tǒng)油溫通過油溫自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)可控制在40±2℃范圍。 壓縮空氣經(jīng)分水過濾器34、調(diào)壓閥35、油霧器37、電磁閥38進入氣缸39。電磁鐵斷電時,手爪夾緊;電磁鐵通電后,手爪張開。 示教再現(xiàn)控制原理 示教再現(xiàn)型機器人的控制,可分為示教控制過程和再現(xiàn)控制過程兩部分。機器人的臂部、腕部各軸運動的示教、再現(xiàn)原理相同,下面以手臂伸縮運動為例進行說明。圖7-15是其示教再現(xiàn)控制原理圖。 (1)示教過程 文本框: 圖7-14 示教再現(xiàn)機器人的液壓系統(tǒng)與氣動系統(tǒng)原理圖 卸荷油路: 先導(dǎo)閥11(封閉) 變量泵14 → 換向閥12(中位)→ 油箱 單向閥13 → 順序閥2液控口(因此時系統(tǒng)壓力低,閥關(guān)閉) 三、 YT4543型動力滑臺液壓系統(tǒng)的特點 YT4543型動力滑臺的液壓系統(tǒng)由下列一些基本回路所組成:限壓式變量葉片泵、調(diào)速閥、背壓閥組成的容積節(jié)流加背壓的調(diào)速回路;液壓缸差動連接式快速運動回路;電液換向閥式換向回路;行程閥、電磁閥和順序閥等組成的速度換接回路;調(diào)速閥串聯(lián)的兩次工進回路;電液換向閥M型中位機能的卸荷回路。 系統(tǒng)的性能主要由這些基本回路所決定,其特點分析如下: 1.“限壓式變量泵-調(diào)速閥-背壓閥”式進口調(diào)速回路能使得: 1)有穩(wěn)定的低速運動、較好的速度剛性和較大的調(diào)速范圍,且效率較高。 2)增加背壓閥改善了運動平穩(wěn)性,并能承受一定的負(fù)方向載荷(即超越負(fù)載)。 3)在液壓缸中不致出現(xiàn)過大的壓力。 4)因起動時是進口調(diào)速,前沖量都較小。 2.限壓式變量泵加上差動連接式快速回路,可獲得較大的快進速度,能量利用比較合理。既減少了能量損耗,又使控制油路保持一定的壓力,以保證下一工作循環(huán)的順利起動。 3.采用行程閥和順序閥實現(xiàn)快進轉(zhuǎn)工進的換接,不僅簡化油路和電路,而且使動作可靠,轉(zhuǎn)換的位置精度也較高。采用死檔塊作限位裝置,定位準(zhǔn)確,重復(fù)精度高。
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