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會東縣現代挖掘機維修_現代挖掘機行走慢
會東縣現代挖掘機維修_現代挖掘機行走慢 價格:  元(人民幣) 產地:本地
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上架時間:2019-03-19 16:41:18 瀏覽量:398
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  挖掘機大小臂動作慢”這個問題    成因:  1.高油門無動作時C-1為0.1,C-2為0.9ME-1和E-2都為417MA,其他數據正常  2.大臂上升溢流時C-1為14M,C-2為2ME-1為630MA(正常)E-2為350MA(不正常)D-1正常,D-2為750MA(不正常,由此導致工作油從P2卸載閥回流到油箱從而引起大臂動作緩慢)減馬力為0MA(正常)發動機轉速為2130左右無憋車現象,低壓傳感器B-1為3M(正常)  3.小臂回收和外伸溢流C-1為17MC-2為2ME-1為630MA(正常)E-2為350MA(不正常)D-1正常D-2為750MA(不正常)D-6為750MA(正常時為200MA)    解決方案:  從服務診斷可以看出導致大小臂動作慢的原因顯然是P2卸載閥動作引起,但是為什么在大小臂溢流時P2卸載閥會動作原因還不清楚,由于現場有2臺8型車先互換了CPU,低壓傳感器后故障仍然存在,后再換成原來操作該車的機手繼續干活,一直工作到現在沒有再出現故障現象。

  挖掘機憋車”這個問題    原因:  由于長期使用破碎錘導致調節器磨損后發卡,經常出現動作慢,行走跑偏的情況;  后用戶購買液壓泵總成進行更換,使用半年一直動作較慢,時常出現憋車狀況;  檢查服務診斷,啟動后P1泵即存在28MPA負荷,P2無異常;判斷液壓系統存在異常;拔除P1中立切斷PSV線束,故障無改善;拔除P2中立切斷PSV,啟動后轉速平穩,異常負荷消失;  由此判斷:  1、此時判斷低壓傳感器反饋信號有異常;導致主電腦板發出錯誤指令使P2中立切斷動作;由于該機安裝破碎錘,著重檢查破碎錘低壓傳感器信號,檢查服務診斷破碎錘低壓傳感器反饋信號值略微偏大0.6V,檢查該傳感器為6型機傳感器,與6E傳感器插頭不相符,用戶自行改裝連接,終確認連線存在異常,導致電腦板受信異常,誤指令P2中立切斷動作后憋車。  2、主電腦板接受相關傳感器信號異常,導致發出異常指令使P2中立切斷PSV動作;但負荷存在于P1泵,判斷高壓傳感器誤插,檢查確認高壓傳感器及P1/P2-PSV插入正確,排除線路,由于該機曾更換液壓泵,檢查發現P1/P2工作油管與多路閥連接錯誤;恢復油管,連好相關線束,啟動后負荷變為P2泵;    解決方案:  1、恢復正常狀態工作油管連接,重新連接破碎錘連線后恢復;  2、修理過程中依據服務診斷異常內容細心分析,推斷可能存在的故障原因,逐一檢查排除問題點。




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會東縣現代挖掘機維修在柴油機停機前,應在怠速工況下運轉~5min,使增壓器轉速下降,溫度低落,并增壓器運轉聲音。如發現異常應停機搜檢,如增壓器轉子滾動不靈活有卡滯或摩擦聲,須送?频木S修站補葺。每工作500h或行駛0000km后,應搜檢增壓器轉子軸上的間隙并肅清壓氣機渦輪殼及轉子葉片的積碳和灰塵。此時要把渦輪增壓器從柴油機上拆下來,更換增壓器和排氣管之間的金屬墊片。不容許采用機器方法去除轉子部件上的積垢,要用汽油或別的清洗鋁制壓氣機零件的洗濯液。農用發掘機起步時,經歷聚散器主動部分(與策動機曲軸相連)和從動部分(與變速器軸相接)之間的滑摩,轉速將逐漸湊近,使扭轉著的策動機和原為靜止的傳動系平穩地連接起來,以包管汽發掘機平穩起步。當變速器換擋時,經歷聚散器主,從動部分的敏捷分別辨別來割斷能源相傳,以減弱換擋時的慣性阻力,從而減弱接合齒間的打擊,便于換擋,當傳動系受到過大載荷時,其主,從動。曲軸是柴油機重要的機件之一,柴油機的全部功率都通過它輸出。通過裝在其端的齒輪傳動,達到配氣定時、供油定時及驅動其它輔助裝置,所以說曲軸如果出現了故障,不能按要求完成工作,柴油機也將無常工作。曲軸工作中受到周期性的氣體壓力、往復運動慣、運動離心力和機械制動力作用,曲軸的變形是不可避免的。曲軸的變形通常為彎曲變形和扭轉變形。主軸頸的同軸度誤差大于0.05mm稱為彎曲。若連桿軸頸分配角誤差大于30°稱為曲軸扭曲。彎曲、扭曲變形的原因,一是重載起步離合器放松過猛,曲軸受到過大的沖擊載荷;二是長期超負荷運轉,發動機連續出現爆震;三是主軸頸或主軸承座孔不同軸;四是發動機因缺機油或軸瓦間隙過小而燒瓦抱軸;五是曲軸飛輪組的平衡性能差等;六是由于使用不當或修理不當造成的。如曲軸的扭曲變形,多數原因是個別卡缸造成的,如個別缸塞間隙過小,或受熱后過大,使運動阻力過大,甚至卡缸時,將曲軸的扭曲。在拖拉機掛車時,起步過猛和緊急制動未踏下離合器等原因也會引起曲軸的扭曲變形。變形過大的曲軸會自身和相連零件的加劇磨損,加速疲勞,出現曲軸斷裂和過大的機械振動。預防曲軸變形就要從曲軸產生變形的原因入手,主要應從使用操作水平、避免過大的沖擊載荷,及時以保證發動機始終在良好工況下工作,修理和裝配等方面著手。1曲軸變形的檢驗1.1曲軸彎曲變形的檢驗曲軸彎曲變形可通過檢查曲軸主軸頸和連接凸緣盤的徑向圓跳動和端面圓跳動實現。一般軸類零件的彎曲檢驗如圖1所示。軸類零件的端面圓跳動檢驗如圖2所示。曲軸變形要求的技術條件是:以兩端主軸頸公共軸線為基準,中間各軸頸的徑向圓跳動不得大于0.05mm;飛輪凸緣盤的徑向圓跳動不得大于0.04mm;外端面圓跳動不得大于0.06mm;各連桿軸頸和主軸頸的不圓度誤差、不柱度誤差應不大于0.005mm。曲軸變形的檢驗如圖3所示。首先將檢驗用V形鐵支承曲軸兩端的主軸頸,百分表架和百分表頭,把表測頭與主軸頸表面,并留出測量變動量。將表針分別于不同主軸頸表面的不同部位,慢慢轉動曲軸一周,讀取的表針的大差值即為該截面上的徑向圓跳動誤差值。曲軸后端飛輪凸緣盤的徑向跳動和端面跳動檢驗如圖4所示。將曲軸支承于平板V形鐵中,并使曲軸軸向定位。慢慢曲軸一周,讀取百分表1的大差值即為凸緣盤的徑向圓跳動誤差值;百分表2的大差值即為凸緣盤外端面的端面圓跳動誤差值,此值一般應在半徑處測量。1.2連桿軸頸平行度的檢測連桿軸頸平行度的檢驗如圖5所示。檢驗用V形鐵將曲軸前、后主軸頸支承于檢驗平臺上,在曲軸的一端安裝隨曲軸一同的角度盤。角度盤應具有3‘~10‘的分辨度和精度。圖中V面和H面為兩個相互垂直的平面,其中V面通過曲軸軸線、垂直于檢驗平臺,H面通過曲軸軸線、平行于檢驗平臺。用百分表測定軸頸表面不同截面的高度變化量,用高度游標卡尺測定圖示中H和h的相對高度。角度盤安裝時可以正對齒輪的鍵槽中心平面為測量基準(“0”位),也可根據需要選定相對零位。公差帶為圓柱體的平行度要求,表明在任意方向上均應技術要求。測量中應選擇兩個相互垂直的平面檢測,以保證測量符合技術文件的規定。檢測時先將圖示中的前后兩個連桿軸頸轉至高處,并以此作角度“0”點;用百分表測定兩個軸頸表面不同截面上的高度變化量,以表針的大差值作為該連桿軸線在V面上對曲軸軸線的大不平行誤差;轉動曲軸90°使被檢軸頸的表面到達H面,用百分表測定兩個軸頸表面不同截面上的高度變化量,并以表針的大差值作為該連桿軸線在H面上對曲軸軸線的大不平行度誤差。

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