高精度冷拔鋼管的技術
聊城鵬煜鋼管生產的高精度冷拔鋼管技術指標該技術所生產的高精度冷拔管的主要技術指標已達到或部分超過GB8713--88和ISO4394/I-1980(E) 的要求。
詳見下表: 主要技術指標與對照表項目 實際達到 GB8713-88 ISO4394/I 內徑尺寸公差 H8 H9 H10 H8 H9 H10 H8 H9 H10 直 線 度 0.3/1000 A: 0.3/1000 A: 0.5/1000 B:1/1000 B:1/1000 C: 1.5/1000 C: 1.5/1000 壁厚偏差 ±5%壁厚 ±10%壁厚 ±10%壁厚圓度 0.04 無規定 無規定
聊城鵬煜鋼管生產的產品采用“高精度冷拔鋼管技術”冷拔后的精密鋼管可直接用作氣動缸筒(煙臺、青島、肇慶等國內氣動元件廠已大量使用)。
根據液壓缸的特殊要求,可配套國產珩磨機除去冷拔管的磷化層和精度,珩磨量一般只有0.2mm。這種管材被徐州工程機械集團徐州液壓件廠大批量采用生產液壓缸(1998年用了1000多噸)并隨其主機打入市場。采用本項技術成功的石油泵(1200mm硬,6300mm行程)筒管,取代了同類進口管,被大港油田大港石油機械廠(850噸/1998年)用于從美國引進技術和關鍵設備建成的API整筒抽油泵生產線,其產品達到ASTM-A513-84a。自1989年開始,采用本項技術的企業已先后向國內煤炭機械廠大批量提供了高精度冷拔27SiMn鋼管。
周初受上中美關稅和成本端雙重利好因素帶動,商家心態積極,現貨價格大幅上漲,市場交投氛圍明顯活躍,但下游接受能力有限,采購步伐有所放慢,商家多讓利出貨以促成交,臨近周末,熱卷期貨震蕩運行,商家心態謹慎,操作上顯分歧,隨行就市為主。冷拔管因其良好的綜合性能,在國民經濟的各個行業中應用廣泛。高速發展的行業需求對冷拔管的服役性能提出了更高的要求,尤其是精度方面,因此分析優化現有的冷拔工藝,提高管材質量和生產效率是亟需解決的問題。本課題結合實驗分析和數值分析,對現有酸洗工藝的合理性進行了驗證,通過正交實驗優化了常溫磷化工藝的關鍵參數實驗,數值分析了冷拔過程中不同區域的應力分布規律,探究了鋼管在冷拔過程中的成形機理和不同工藝參數對拔制力的影響,并對現有的錐形模進行了優化。1:使高精度冷拔管組織和成分均勻一致,這對原料尤其重要,因為熱軋管材各段的軋制溫度和冷卻速度不一樣,造成組織結構不一致。在高溫下原子活動加劇,σ相溶解,化學成分趨于均勻,快速冷卻后就獲得均勻的單相組織。(1)形變時位錯源產生的位錯被障礙物(如晶界、第二相等)阻塞時,局部應力超過冷軋精密光亮鋼管的理論強度而產生微裂紋。(1)分析驗證現有酸洗工藝的合理性,通過對一個酸洗周期內不同時間段酸洗后的試樣進行拉伸實驗測試,結果顯示試樣抗拉強度、屈服強度、截面收縮率和斷后伸長率等塑性指標穩定,所有試樣的斷后伸長率的減小幅度均在2%以內,說明沒有出現氫脆等缺陷;測試結果也發現酸洗后試樣的塑性形變指標會變小。冷拔無縫鋼管?主要用途 :汽車、摩托車、制冷設備、液壓件、氣動缸用,以及其他對鋼管精度、光潔度、清潔度、機械性能有很高要求的客戶。




聊城鵬煜鋼管生產的產品采用“高精度冷拔鋼管技術”冷拔后的精密鋼管可直接用作氣動缸筒(煙臺、青島、肇慶等國內氣動元件廠已大量使用)。
根據液壓缸的特殊要求,可配套國產珩磨機除去冷拔管的磷化層和精度,珩磨量一般只有0.2mm。這種管材被徐州工程機械集團徐州液壓件廠大批量采用生產液壓缸(1998年用了1000多噸)并隨其主機打入市場。采用本項技術成功的石油泵(1200mm硬,6300mm行程)筒管,取代了同類進口管,被大港油田大港石油機械廠(850噸/1998年)用于從美國引進技術和關鍵設備建成的API整筒抽油泵生產線,其產品達到ASTM-A513-84a。自1989年開始,采用本項技術的企業已先后向國內煤炭機械廠大批量提供了高精度冷拔27SiMn鋼管。
高精度冷拔管是指內、外徑尺寸精度(公差范圍)嚴格,內外表面光潔度、圓度、直度良好,壁厚均勻的精密鋼管。該產品經稍加珩磨后,可直接用作液壓、氣動缸缸體管。而傳統的液壓、氣動缸缸體管的生產工藝,是用熱軋無縫鋼管,采用鏜孔一一滾壓聯合的切削工藝,生產過程中,大量金屬被切成切屑浪費了,同時還消耗大量電能。隨著我國工業技術的發展,液壓缸技術得到廣泛的應用,據不完全統計,全國每年需要各種規格的液壓缸體約380萬米,沿用老的工藝技術生產液壓缸體,已很難適應生產發展的需要。 (B)自有設備,切割方便,物流便利,熱情服務。 ★ 冷拔異型鋼 規格 10×10至300×300(H)凡本公司產品,提供原廠質保。(6)用于鑄鐵件以增加基體的珠光體量,提高鑄件的強度和耐磨性。 二、高精度冷拔鋼管行業需求
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